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中国石油塔里木油田分公司塔中作业区

发稿时间:2014-04-01 15:44:00 来源: 中国青年网
  外输泵是联合站的大型机泵设备,投产初期,外输泵机械密封经常漏油,作业区向德国I。D。P公司提出过维修要求,但外方在经过几番努力无法解决后,作出了违约赔偿的决定。问题解决不了,就会耽误生产,怎么办?面对困难,作业区青年人没有退缩,在一无经验、二无资料的情况下,成立了以吴文涛、张强等几名同志为骨干的青年突击队,负责外输泵机械密封的技术攻关。他们查图纸,翻记录,做实验,经过半个多月的艰苦努力,终于发现了问题症结在于沙粒进入密封,引起轴磨损而导致密封不严。原因找到后,他们设计了好几种不同的保护措施,最后采用前后机械密封接水管线加水力冲砂流程的办法,顺利解决了这个问题,将停泵检修周期由原先的2-3天延长到60天,将机械密封的寿命延长了7-8倍。不说节约人力、材料费用,仅仅从保证原油外输任务的顺利完成方面讲,就产生了巨大的经济效益。

  在塔中油田投产时,由于设备和技术问题以及油田的特殊气候条件,各类井的情况变化复杂,油气产量无法准确计量,给油田的地质分析带来了相当大的困难,阻碍了对油田进行合理开采措施的制定和实施。负责油系统的加拿大Maloney公司曾两次派工程师前来调试,均无功而返。1998初,在作业区党总支的大力支持下,团总支发起成立了科技攻关小组,打响了这场计量攻关战。自己动手的难度非常大,最主要是没有资料,没有工具。在兄弟单位和乙方队伍的大力支持与配合下,他们制定出了“先就地、后远传,先量油、后量气”的主攻方向,用排除法不断地摸索,先后拆装了十套孔板,对比计量了137井次,录取数据2000多个,先后解决了温度对流量计的影响、供电不稳、数据丢失、流量计参数无法确定、读数不准以及排液不畅而引起的误差等几项重大问题。到了5月,计量攻关取得阶段性成功,基本上解决了单井油计量问题和天然气计量的就地部分,为以后展开地质分析、实施合理开发措施创造了有利条件,节约劳务费230多万元。

  塔中作业区的青年,正是靠科技创新创造了1999年人均生产原油2.5万吨、吨油操作成本控制在47元以内的高水平,在中国石油天然气集团公司系统名列前茅。集团公司1999年吨油操作费用平均为270元,而塔中油田只有99元。

  “茫茫沙漠大无边,钻机轰鸣震破天,谁道沙漠是死海,石油健儿当乐园”。年轻的塔中石油人正高举青年文明号旗帜,豪迈地在沙漠中远行。

  注:该集体被中宣部确定为中央思想政治工作会议召开前宣传的全国4个重大典型之一,在人民日报头版头条、中央电视台《新闻联播》及其他报刊上进行了重点报道。

责任编辑:马云飞
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